中冶恩菲成功發(fā)明熔融鉛氧化渣還原技術(shù)
2010年01月28日 16:33 5402次瀏覽 來源: 中國恩菲工程技術(shù)有限公司 分類: 鉛鋅資訊
由中冶恩菲有限公司發(fā)明的熔融鉛氧化渣側(cè)吹還原技術(shù)在濟源金利公司實施并獲得成功。到發(fā)稿日止,熔融還原系統(tǒng)已連續(xù)運行3個月,完全替代了原有的鼓風(fēng)爐,順利實現(xiàn)了和底吹爐的銜接配套生產(chǎn)。
氧氣底吹熔煉—鼓風(fēng)爐還原煉鉛工藝開發(fā)成功后,我公司隨即開展熔融還原技術(shù)的研究工作,并制訂了多個技術(shù)發(fā)展路線,其中側(cè)吹還原技術(shù)于2005年10月獲得國家發(fā)明專利授權(quán),2007年4月,我公司與濟源金利公司簽訂了聯(lián)合開發(fā)工業(yè)化裝置合同,同年該項目被確定為國家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)項目,國家發(fā)改委撥付專項資金予以支持。
在深入研究冶金原理,反復(fù)論證技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,我公司于2008年7月完成工業(yè)裝置的設(shè)計工作,2009年2月,該裝置在金利公司底吹車間預(yù)留場地上建成,進入工業(yè)試驗階段。
在工業(yè)試驗過程中,公司專家和專業(yè)人員同濟源金利公司技術(shù)人員一道,對還原爐結(jié)構(gòu)、噴槍結(jié)構(gòu)進行了重大改進,對工藝操作參數(shù)反復(fù)摸索和優(yōu)化,終于在2009年10月實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),底吹爐產(chǎn)出的熔融鉛氧化渣全部直接流入到還原爐處理,鼓風(fēng)爐徹底停用。
和鼓風(fēng)爐還原工藝相比,熔融側(cè)吹還原技術(shù)采用廉價的還原劑代替價格昂貴的冶金焦,鉛冶煉能耗和生產(chǎn)成本大幅降低,據(jù)3個月連續(xù)生產(chǎn)統(tǒng)計,粗鉛系統(tǒng)的生產(chǎn)能耗低于200kg標煤/t粗鉛。同時,還原爐的環(huán)保較鼓風(fēng)爐也顯著改善。尤為可貴的是,困擾熔融還原的技術(shù)難關(guān)被攻克,關(guān)鍵工藝指標―渣含鉛和直收率連續(xù)穩(wěn)定達到和優(yōu)于鼓風(fēng)爐的操作指標。和其它還原技術(shù)相比,具有明顯的技術(shù)和經(jīng)濟優(yōu)勢。
熔融鉛氧化渣側(cè)吹還原技術(shù)的開發(fā)成功為采用第一代底吹工藝煉鉛廠的技術(shù)升級開辟了新的發(fā)展方向。
責(zé)任編輯:安子
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